一、工艺反映DLC3000浮筒液位计显示偏高。1、故障检查:用375手操器进行两点液位标定,没有改观。经分析后认为:浮筒扭力管的刚性有可能发生变化。2、故障处理:重新标定干耦合点,具体操作如下。①将表头下方的滑块推开,露出锁紧孔内锁紧扭力杆的六角螺母。使浮筒处于最低液位位置(即浮筒最重的位置),用套筒扳手伸入锁紧孔把螺母锁紧,将滑块推回原位。②进入On line(在线菜单)后,选Basic Setup(基本设置)→Sensor Calibrate(传感器标定)→Mark Dry Coupling(标记干耦合点)。干耦合点标定完成,仪表显示应基本在零点。若偏差较大可进入PV Setup(PV设置)检查Level Offset(零点迁移量)是否恢复为零,否则再重复做一次。③进入Two Point(两点校准)进行两点液位标定,仪表恢复正常。3、维修小结:本例仪表使用有8年多,扭力管的刚性有所变化也不奇怪,标定干耦合点的目的就是使扭力管工作在正常范围。二、操作工反映油罐玻璃液位计指示油位已为零,但浮筒液位计显示40%左右。1、故障检查:与工艺落实油位的确已很低。查看DCS历史曲线,浮筒液位显示在8:50分就保持在40%左右且不变化。到现场排污检查发现正侧取样管有堵塞现象。2、故障处理:继续排污至正压侧通畅,仪表投运后显示恢复正常。3、维修小结:本例属于运行维护不到位导致的故障,排污制度能有效地执行和检查,本故障是可以避免的。三、玻璃液位计和浮筒液位计都显示液位接近零,但DCS显示有20%的液位。1、故障检查:在机柜里的安全栅前、后分别测量电流,发现安全栅前的电流为4.5mA,而安全栅后的电流为7.2mA,该电流与DCS的显示相符,看来安全栅有故障。2、故障处理:更换安全栅后,DCS的显示恢复正常。3、维修小结:按经验两台仪表同时出故障的情况很少,应相信玻璃液位计和浮筒液位计的显示,DCS显示偏高应该是电流信号偏高造成的,可测量电流来检查问题所在。经测量安全栅的输入、输出电流不一致,就可确定安全栅有问题。如果安全栅的输入、输出电流一致,就应该查找DCS板卡的原因。